西部頭條:多項行業(yè)第一背后的西煤機故事
刊登于2020年11月12日西部頭條
世界首臺自主研發(fā)8.8米超大采高智能化采煤機,在神東上灣煤礦12402工作面,創(chuàng)下日產(chǎn)6.55萬噸,月產(chǎn)150.6萬噸的世界紀(jì)錄;西煤機研制型號MG1100/3030-GWD型智能化采煤機(8.8米采煤機)項目,被陜西省工信廳審定為2020年度首臺(套)重大技術(shù)裝備產(chǎn)品項目。
“西煤機公司抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革新機遇,以實現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展的長遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光,開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和示范項目建設(shè)?!蔽髅簷C公司董事長楊會武說“我們加大新產(chǎn)品、新技術(shù)的研發(fā)力度,重點開展高端進(jìn)口采煤機替代技術(shù)研究,走出一條進(jìn)口采煤機國產(chǎn)化替代之路?!?/span>
方向:創(chuàng)新是必然選擇
“長期以來,國內(nèi)煤炭企業(yè)關(guān)鍵性采煤設(shè)備都依賴進(jìn)口,這直接導(dǎo)致了采購成本的增加,特別是在當(dāng)前國內(nèi)煤炭需求放緩的情況下,加快推進(jìn)高端采煤機國產(chǎn)化步伐勢在必行?!痹谖髅簷C公司與神東公司雙方戰(zhàn)略合作協(xié)議簽約儀式上,時任神東公司董事長的張子飛說。
西煤機進(jìn)口采煤機國產(chǎn)化替代之路,起因得益于進(jìn)口大部件替代項目。從進(jìn)口采煤機維修開始,從易損件、小零件到大部件制造,一步步做,在行走箱、搖臂、破碎機等一系列大部件成功研制和使用后,2016年開始做進(jìn)口采煤機整機替代制造,陸續(xù)推出了7米采煤機、國產(chǎn)首臺套8米大采高采煤機,在神東公司大柳塔煤礦52301工作面7米采煤機實現(xiàn)日最高割煤24刀,最高日產(chǎn)4.5萬噸,8米采煤機神東公司補連塔礦12512工作面,創(chuàng)下日最高割煤18刀,最高日產(chǎn)4.8萬噸好成績,解決了進(jìn)口采煤機整機及配件供貨周期長、購置成本高等問題。
2019年初,神華集團世界最大采高智能化采煤機整機項目落地西煤機公司。
然而,創(chuàng)新的道路從來都不是一片坦途,回憶起那個時候,西煤機公司總工程師趙友軍感慨地說“8.8米采煤機總體方案的出臺,經(jīng)過了很多個否定之否定的過程,才有了最終的成稿?!?/span>
在8.8米采煤機方案討論交流初期,為符合用戶要求,需要多種總體方案,甚至有三搖臂的非常規(guī)方案,由于用戶前期調(diào)研論證時間較長,待確定方案階段時間已非常緊迫。
“還記得,我們團隊在歷經(jīng)十五個晝夜后設(shè)計出的一套方案,驗算不符合用戶需求,發(fā)現(xiàn)有問題,立刻推翻重來。大家都是迅速投入到下一個計劃中去,沒有任何抱怨和不滿?!蔽髅簷C公司研究院馬宇航說。
就這樣,有負(fù)責(zé)白天匯報方案并交流記錄的,有通宵達(dá)旦對方案進(jìn)行修改的,更有整個西煤機后方團隊進(jìn)行驗算支持。在一次又一次思想碰撞,溝通交流后,整機及部件最佳方案出臺亮相,得到了礦方的肯定。
探索:創(chuàng)新從技術(shù)做起
方案確定以后,如何更好的實施就是重點。從紙上談兵到“實戰(zhàn)”,關(guān)鍵部位一個細(xì)節(jié)出現(xiàn)0.01毫米的偏差,就會給使用帶來隱患。對此,西煤機公司給出的“秘方”是,把細(xì)節(jié)做得更好。
“在8米采煤機工業(yè)性試驗期間,我們和礦工同作息,同下井,所有采煤機維護工作我們研發(fā)團隊都進(jìn)行了現(xiàn)場實際操作,這對我們?nèi)绾我圆僮骶S護人員的視角,去設(shè)計采煤機有了更深刻的認(rèn)識?!毖芯吭簷C械所所長趙書斐說道。
在采煤機設(shè)計階段,由于上一個7米采煤機出現(xiàn)油缸與機身間隙過小,可能導(dǎo)致油缸非正常損壞的隱患,且采煤機調(diào)高油缸必須增大規(guī)格來保證拉起更大滾筒的搖臂,如何在各方條件都限制的情況下解決這一難題,項目組冥思苦想了一周,答案卻是各種方案都不夠完美。
上班時討論,下班時思考,趙書斐“心不在焉”吃晚飯時,看到桌上橫向擺放的碗筷,思路忽然豁然開朗,上下調(diào)整的方案全都無法實施,那左右調(diào)整更否滿足要求呢?經(jīng)過驗算,很快得出各方面都完美的結(jié)果。
面對一個個難題,一處處細(xì)節(jié),西煤機公司成立了產(chǎn)品技術(shù)、工藝和電氣技術(shù)等攻關(guān)團隊,積極發(fā)揮院士工作站、博士后科研工作站、省級企業(yè)技術(shù)中心等平臺作用,開展關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)和核心技術(shù)研究。相繼攻克了超大采高采煤機控制系統(tǒng)、多傳感信息融合、自適應(yīng)重構(gòu)和故障冗余等技術(shù)難題,提升超大采高采煤機控制系統(tǒng)穩(wěn)定性和智能化水平。
“井上和井下操作是截然不同的,要是在井上拆卸搖臂上的護板,我們可以用千斤頂、吊裝等輔助工具,可在井下拆卸蓋板,我們?nèi)齻€壯小伙子連吃奶的力氣都使出來了,才搬得動?!毖芯吭杭夹g(shù)員梁茂昭說。
在后來的8.8采煤機設(shè)計中,為了讓操作人員能夠更安全便捷的搬動護板,所有的檢修口蓋重量不能超過25kg,成了一條明文規(guī)定。實在無法降低重量的少數(shù)口蓋和零件,必須增加吊裝裝置,公司在產(chǎn)品隨機工具里配備了微型吊臂,方便現(xiàn)場安全操作。
效果:創(chuàng)下多項行業(yè)第一
從加強對外合作到技術(shù)消化吸收,從加大關(guān)鍵技術(shù)攻關(guān)到技術(shù)成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用,從高端大部件替代到實施國產(chǎn)化整機替代工程,西煤機公司有序推出7米采煤機、8米采煤機、8.8米采煤機,在進(jìn)口替代高端采掘裝備技術(shù)方面一騎絕塵。
“12402工作面實現(xiàn)8個月機電設(shè)備運行無故障,產(chǎn)量完成1141萬噸,8.8采煤機整體運行良好,設(shè)備的維護量與進(jìn)口采煤機相差無幾,可以說這臺采煤機的性能,達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平。”神東煤炭集團上灣煤礦綜采一隊技術(shù)員張興虎介紹說。
神東煤炭集團上灣礦綜采一隊隊長王旭峰說,“8.8采煤機是我們隊使用的第一臺完全國產(chǎn)的采煤機,一開始我們的工人心里還有負(fù)擔(dān),擔(dān)心國產(chǎn)采煤機質(zhì)量,但是通過使用情況來看,這臺采煤機總體運行穩(wěn)定,性能還是很可靠的,設(shè)備的維護量與進(jìn)口采煤機相差無幾,通過這臺采煤機的使用,更加堅定了我們使用國產(chǎn)設(shè)備的信心?!?/span>
作為綜采面的核心設(shè)備,8.8米超大采高智能化采煤機成功助力神東煤炭集團8.8米智能超大采高綜采成套裝備實現(xiàn)全面國產(chǎn)化。2019年12月27日,“神東礦區(qū)8.8m智能超大采高綜采關(guān)鍵技術(shù)與成套裝備研發(fā)”項目通過了中國煤炭工業(yè)協(xié)會組織的專家鑒定。鑒定認(rèn)為,該項目引領(lǐng)了世界特厚煤層開采技術(shù)和裝備的發(fā)展方向,達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。
8.8米采煤機服役一年內(nèi)創(chuàng)造了多項第一,最高割煤22刀,日產(chǎn)6.55萬噸,256天安全采煤1000萬噸,年過煤1410萬噸,超過所有進(jìn)口采煤機年產(chǎn)量,打破了神東煤炭集團單個工作面用時最短突破千萬噸的記錄。
8.8米采煤機項目實施過程中共申報專利35件,其中發(fā)明專利授權(quán)4件,實用新型專利授權(quán)22件,受理發(fā)明專利9件。發(fā)表《采煤機數(shù)字化技術(shù)發(fā)展及展望》等科技論文19篇。(息惠麗)